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行业动态

一款可以让180搅拌站真正达到180m3/h产能的产品

时间:2016/7/25 10:58:03 来源: 点击次数:2414

高效节能混凝土存储卸料斗



我们的高效节能混凝土存储卸料斗就是将原有的排料斗拆除,更换成一个大于搅拌机出料容积的卸料斗,下方安装一套双开卸料门。混凝土搅拌完毕后取消半开门,直接全开门将料快速排放到卸料斗里,通过双开卸料门来控制混凝土的流量,这样就缩短了搅拌机的卸料时间,由原来的25秒缩短到5秒钟,每一盘混凝土的总生产时间可缩短20秒钟,提高了产能,降低了能耗,给预拌混凝土企业带来了较大的收益。

产品优势及特点:

1、国内95%以上的搅拌站地面无需任何处理即可安装

国内大部分搅拌站的排料斗卸料口都是φ400圆形,我们将卸料口设计为500*500的正方形,增加了卸料斗的容积。以180站为例,只要二层搅拌平台至地面(±0)高度在5.5米以上,地面就不需要做任何处理,国内主流搅拌站生产厂家设计高度都在5.8-6米左右,只有极少数厂家低于5.5米,所以都可以安装。

2、提高产能

180站生产C30混凝土为例,改造前投料时间25秒,搅拌时间30秒,卸料时间25秒,总时间80秒,每小时产能135m3混凝土。改造后卸料时间缩短20秒,仅为5秒,总时间控制到了60秒,每小时产能可达180m3。而且司机倒车慢时可以先放到卸料斗内,等车到位后再打开卸料门放料,也节约部分时间。C10-C40标号混凝土每小时可多生产30-45 m3,C45以上的混凝土也比改造前提高20-30m3/h

3、降低能耗

180站为例,搅拌机55KW*2、斜皮带45KW、平皮带11KW,合计166KW,每盘料节省20秒钟时间,合到单方混凝土可节电0.3度以上(166KW/3600*20/3m3=0.307度),年产10万方可节约3万度电。

4、减少90%以上落地灰

卸料门前端为耐磨橡胶材质,密封非常严,装车完毕打铃的同时自动关闭卸料门,避免了滴漏料的问题。

5、方便观察混凝土的出厂质量。

在二层搅拌机与卸料斗之间的缝隙处安装高清监控摄像头和探照灯,接入搅拌站的监控系统,在生产过程中卸料斗内一直存储一盘料,这样就能很直观得对混凝土的出厂质量进行观测。

6、解决了搅拌车进料口溢料、崩料问题

采用双开卸料门,气缸的行程是可以自由伸缩的,门的开启大小也可以随意调节,操作非常灵活,每车料的第一盘,根据混凝土标号高低,调节好料门大小后混凝土的流量就是恒定的了,剩余几盘也无需人为操作。

7、延长了卸料斗定期清理的时间

自润滑塑料衬板本身不沾灰,另外此卸料斗还安装41.5KW平板振动器,每次装车完毕打铃的同时,自动开启其中两台振动器,另外两台振动器在生产C45-C60高标号时使用。

8、采用高耐磨自润滑塑料衬板使用寿命在10m3以上

衬板的材质为高耐磨自润滑塑料,此材料是我公司在结合国外相同产品成分的基础上,自主研发制造。耐磨性优于相同厚度16Mn钢板,重量,不足钢板的1/8,更换方便,而且表面非常光滑,不沾混凝土,此衬板也可以用于砂石料仓和称体,不但耐磨,而且解决了砂子不爱下料的问题,特别是北方冬季,此材料表面不透水、不结冰,非常光滑,下料顺畅。

9、卸料门前端易损部分采用耐磨橡胶,使用寿命在8m3以上

卸料门厚度50mm,总宽度为250mm,设计为两段,前端是50mm宽的耐磨橡胶,后段是200mm宽的双层锰板,采用卡槽式连接,更换时只需将旧的拉出来,新的推进去就可以了,非常简单。

北京清蓝环保机械有限公司

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